板材煉鋼廠轉爐、鑄機雙創(chuàng)日產(chǎn)新紀錄
					
                    
                    
	  3月23日,在板材煉鋼廠發(fā)展史上將留下濃重的一筆。該廠當日實現(xiàn)轉爐產(chǎn)量34260噸,鑄機產(chǎn)量34289噸,雙雙打破日產(chǎn)紀錄。
	  這兩項指標原紀錄分別是2020年9月16日轉爐日產(chǎn)33129噸,2020年9月13日鑄機日產(chǎn)33269噸。
	  今年以來,該廠堅持以效益為中心,繼續(xù)以三大管理理念為指導,立足科技創(chuàng)新、技術進步,解決了大量限制生產(chǎn)經(jīng)營的難題。其中,通過持續(xù)推進各類高效生產(chǎn)攻關工作,主要包括爐機匹配、鋼包周轉、提高鑄機拉速攻關,提高鑄機連澆爐數(shù)攻關等,不僅有效提高了產(chǎn)能和質量,而且大幅降低了生產(chǎn)成本。同時,優(yōu)化生產(chǎn)組織方案,打破慣有思維。隨著八號鑄機的建成投產(chǎn)和一號轉爐的改造完成,該廠形成7臺轉爐對7臺鑄機的常態(tài)化生產(chǎn)組織模式。為此,該廠生產(chǎn)技術室和各作業(yè)區(qū)在生產(chǎn)組織中精益求精,上下工序互創(chuàng)條件,杜絕本位主義,確保整個生產(chǎn)鏈條的穩(wěn)定順行。
	  該廠建立了組織嚴密、反應迅速的生產(chǎn)管控體系,確保全廠生產(chǎn)步調一致。他們強化生產(chǎn)調度系統(tǒng)生產(chǎn)組織協(xié)調的“指揮棒”作用。在工藝技術改進方面,圍繞多“吃”廢鋼,大力開展縮短冶煉周期、降低出鋼溫度等多項工藝改進措施,開展提高轉爐供氧強度和轉爐冶煉周期技術攻關,大力推進降鐵耗增產(chǎn)專項攻關。同時,推進大流量底吹轉爐工藝開發(fā)工作,進一步降低轉爐終點氧含量。特別是進入2月份以后,該廠生產(chǎn)保持平穩(wěn)運行的良好態(tài)勢,具備了日產(chǎn)創(chuàng)新高的有利條件。
	  3月23日,該廠白班安排五號轉爐和薄板鑄機長時間檢修,對產(chǎn)能影響較大。為了保證檢修順利進行,該廠零點班采取有力措施,克服廢鋼料型影響,7臺轉爐保證7臺鑄機生產(chǎn),完成產(chǎn)量69爐;白班在進行檢修的情況下,完成產(chǎn)量60爐;下午四點班接班后鐵量有一定積壓,因此,在檢修結束后,立即組織7臺轉爐和7臺鑄機生產(chǎn),完成班產(chǎn)69爐,全天完成198爐產(chǎn)量,打破原有紀錄,為鑄機和轉爐產(chǎn)量雙雙創(chuàng)日產(chǎn)新紀錄奠定了堅實基礎。
	  目前,該廠正認真總結經(jīng)驗,干部職工情緒飽滿,精神振奮,向實現(xiàn)首季開門紅目標沖刺。
                        
                            2021-03-26
                        
                    
                    
                    
                        下一篇:本鋼集團召開黨委常委(擴大)會議 
                    
                
                
            


 
                 
                 
                          
                         
						 
                             
                             
                            